漏氣的原因及原理分析
首先對SF6全密封組合電器的構(gòu)造及原理進(jìn)行研究,分析出以下幾點(diǎn):
1 漏點(diǎn)情況分析
漏氣最多的是艙位防爆部位,處理方法只能是更換石墨密封圈,更換后仍然漏氣,再更換。由于石墨密封圈質(zhì)量低劣,加之在抽真空時(shí)受負(fù)壓和充氣時(shí)正壓的損壞,在短時(shí)間內(nèi)能承受額定壓力(0.3M Pa) ,時(shí)間稍長就會(huì)破裂、漏氣。
2 設(shè)備的密封結(jié)構(gòu)分析
在額定壓力下,密封圈本身是不承受壓力的,密封完全靠石墨密封,只有當(dāng)石墨密封墊破裂后,密封圈才承受壓力。由此推斷出: 石墨密封墊破裂是漏氣的主要原因。
3 設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理分析
斷路器轉(zhuǎn)換箱上局封倒角過大,壓縮余量不夠,損壞密封墊而漏氣,有時(shí)開關(guān)動(dòng)作后墊圈破損或被彈出。
4 設(shè)備的質(zhì)量分析
閥門、管道漏氣,屬于質(zhì)量問題,應(yīng)更換質(zhì)量較好的。
檢查及處理方法
1 石墨密封圈漏氣的處理
對于防爆膜部位的石墨及密封圈首先進(jìn)行更換。由于石墨密封圈受抽真空負(fù)壓及充氣時(shí)正壓影
響,所以加裝特制的不銹鋼將軍帽,以減輕抽真空時(shí)的正負(fù)壓力對密封墊的損壞,這一方法的采用,有效地解決了防爆部位的漏氣現(xiàn)象,解決了長期以來最為頭疼的難題。
2 對漏點(diǎn)位置不確定時(shí)的檢查
采用逆風(fēng)檢漏法。如廣03 開關(guān)附近檢漏時(shí),發(fā)現(xiàn)大氣中SF6濃度比廣03 開關(guān)漏點(diǎn)處的濃度還要大,說明有一個(gè)不顯為人知的大漏點(diǎn)。當(dāng)采用逆風(fēng)檢漏,檢測到ê 段母線艙的設(shè)備標(biāo)示牌周圍,探槍報(bào)警聲越來越大,漏點(diǎn)可能就在附近,當(dāng)摘除標(biāo)示牌時(shí),探槍顯示無窮大,找出了漏點(diǎn)的位置。
3 對焊縫進(jìn)行檢漏與處理
對于漏氣量太大的漏點(diǎn)也采用過常規(guī)的肥皂水檢測。但肥皂水未能接近便被吹走,還是無法檢測出準(zhǔn)確位置。后來采用粘度大的密封膠沿焊縫涂抹,當(dāng)涂至漏氣點(diǎn)時(shí),立即鼓起一個(gè)大泡泡,瞬間即破。就這樣又準(zhǔn)確、又迅速地查出了漏點(diǎn)。處理時(shí)針對不同材質(zhì)的管道采用不同的焊條進(jìn)行補(bǔ)焊,焊接牢固且無虛焊。
4 對閥門漏氣和焊縫檢查與處理
反復(fù)檢測,根據(jù)漏氣部位的不同及時(shí)更換質(zhì)量好的配件和管道。