咨詢熱線:021-80392549

云和軸承率先啟動“機器換人”行動 實現(xiàn)產(chǎn)值10倍提升

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-13     來源:[標簽:出處]     作者:[標簽:作者]     瀏覽次數(shù):70
核心提示:

 從4個工人操作4臺機器、走完4套流程生產(chǎn)20萬件軸承套圈,到1個工人操控1條流水線完成30萬件成品——為了實現(xiàn)這個月產(chǎn)量的飛躍,云和誠創(chuàng)軸承有限公司花了5年時間。 www.zcwz.com

  而同樣以“純手工作業(yè)”起家的云和縣和一實業(yè)有限公司,則在5年內(nèi)完成了另一項“升級跳”——過去300多工人以“人海戰(zhàn)術(shù)”創(chuàng)造的500萬元年產(chǎn)值,已經(jīng)提高到了2000萬元以上,與之對比鮮明的是,如今企業(yè)的員工總數(shù)只有120多人。 中華軸承網(wǎng)

  “一開始其實是逼不得已。”在云和軸承行業(yè)率先啟動“機器換人”行動的誠創(chuàng)公司副總經(jīng)理潘偉東坦言,不斷上漲的人工成本曾令企業(yè)陷入發(fā)展困局,“或是招不足人、或是招不起人,維持現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模都困難重重,更別提擴大產(chǎn)能了! 軸承網(wǎng)zcwz

  全國首例針對軸承套圈的車削自動化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目,由此應運而生。“一開始從外地買來機器重新改造,后來技術(shù)成熟了,所有流水線設備都實現(xiàn)了‘高級定制’!迸藗|告訴記者,“機器換人”不僅降低了用工成本,還全面提升了良品率,如今,誠創(chuàng)公司的“零缺陷精密軸承套圈制造技術(shù)”成功填補了國內(nèi)技術(shù)空白,結(jié)束了過去精密套圈完全依賴進口的歷史。 進口軸承zc.zcwz.com

  實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的軸承企業(yè)并非個例。事實上,“機器換人”的發(fā)展思路已經(jīng)成為云和軸承行業(yè)的普遍共識。

  “工業(yè)園區(qū)的21家軸承企業(yè)現(xiàn)有員工12000名,和2000年相比只增長了3.3倍,但行業(yè)產(chǎn)值卻已經(jīng)連續(xù)多年維持在80%左右的高位增長!焙鸵还径麻L柳世平說,企業(yè)在同等規(guī)模下的人均產(chǎn)值提高了5倍以上,“‘機器換人’的價值不言而喻! 臨西軸承網(wǎng)http://linxi.zcwz.com/

  “在云和,軸承行業(yè)的‘機器換人’成效最顯著!睋(jù)云和縣工業(yè)園區(qū)有關(guān)負責人張月萍介紹,自2006年以來,軸承企業(yè)已累計投資近億元用于改造機器設備,“企業(yè)用工減少了三分之二,產(chǎn)值卻提高了近10倍!

  “過去一個工人只能開一架小臺車,前后得有11個人才能完成所有流程,車間里密密麻麻全站著人!痹谡憬【茌S承制造有限公司,技術(shù)品質(zhì)部部長黃興偉在“只聞機器聲、不見工人影”的生產(chǎn)車間里告訴記者,企業(yè)員工早在1997年就達到了500多人:“產(chǎn)量、效益、質(zhì)量全都上不去,失去了‘人口紅利’,發(fā)展就難以為繼!

  自動化、高精度機械設備的到來扭轉(zhuǎn)了企業(yè)的發(fā)展頹勢。如今,剪板、落料、成形、整形、彎爪這些環(huán)節(jié)全都縮減為一道工序,只需要安排一個進料工人,“現(xiàn)在公司引進了28條全自動流水線,員工總數(shù)只有100多人,產(chǎn)量卻每年都在翻番。”黃興偉說。 杭州軸承網(wǎng)http://hangzhou.zcwz.com/

 

工博士工業(yè)品商城聲明:凡資訊來源注明為其他媒體來源的信息,均為轉(zhuǎn)載自其他媒體,并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點,也不代表本網(wǎng)站對其真實性負責。您若對該文章內(nèi)容有任何疑問或質(zhì)疑,請立即與商城(www.podvhdv.cn)聯(lián)系,本網(wǎng)站將迅速給您回應并做處理。
聯(lián)系電話:021-31666777
新聞、技術(shù)文章投稿QQ:3267146135  投稿郵箱:syy@gongboshi.com